銅川斗式提升機(jī)定做廠家
發(fā)布日期:2019-12-04 瀏覽次數(shù):
在利用斗式提升機(jī)進(jìn)行物料提升的過(guò)程當(dāng)中,有時(shí)候會(huì)因?yàn)樵贤蝗蛔兓?lái)料不穩(wěn)等原因,使磨況發(fā)生了改變,造成外循環(huán)物料多,導(dǎo)致提升機(jī)電流高。因此我們就要學(xué)會(huì)如何及時(shí)應(yīng)對(duì)故障問(wèn)題,下面,小編整理了相關(guān)資料,告訴各位朋友們?cè)谠谏狭⒛パh(huán)應(yīng)用中斗式提升機(jī)如何減少故障。
改進(jìn)措施通過(guò)摸索和實(shí)踐發(fā)現(xiàn),當(dāng)循環(huán)斗式提升機(jī)電流達(dá)到臨界值140A,甚至達(dá)到報(bào)警值150A時(shí),迅速采取以下措施,可有效避免循環(huán)斗式提升機(jī)的壓死。
1、急停入磨皮帶,禁止物料入磨;
2、迅速降低研磨壓力,使物料在磨盤(pán)上暫時(shí)形成較厚的料層,使進(jìn)行外循環(huán)斗式提升機(jī)的物料銳減;
3、適當(dāng)降低選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,使磨內(nèi)細(xì)粉盡快排出磨外(選粉機(jī)轉(zhuǎn)速不宜過(guò)低,以防生料細(xì)度過(guò)粗);
4、當(dāng)循環(huán)斗式提升機(jī)電流有下降趨勢(shì),并降至140A左右時(shí),可以減少料量至200~300t/h,開(kāi)啟入磨皮帶喂料,調(diào)整磨況至穩(wěn)定狀態(tài),再進(jìn)行正常操作。
斗式提升機(jī)回料多的原因有哪些。苛隙愤\(yùn)行速渡過(guò)快斗式提升機(jī)晉升不合的物料,料斗運(yùn)行的速度有別:一般晉升干燥的粉料和粒料時(shí),速度約為1~2m/s;晉升塊狀物料時(shí),速度為0.4~0.6m/s;晉升潮濕的粉料和粒料時(shí),速度為0.6~0.8m/s。速渡過(guò)大,卸料提前,造成回料。
看完小編帶來(lái)的這篇文章,相信大家了解了在生料立磨循環(huán)應(yīng)用中斗式提升機(jī)如何減少故障的方法。我們?nèi)绻嵌肥教嵘龣C(jī)的操作人員,當(dāng)利用斗式提升機(jī)進(jìn)行物料輸送的時(shí)候,假如發(fā)現(xiàn)類似問(wèn)題,就要及時(shí)停止機(jī)器的運(yùn)行,通過(guò)上述方法進(jìn)行問(wèn)題排除,希望這篇文章能夠幫到大家。
改進(jìn)措施通過(guò)摸索和實(shí)踐發(fā)現(xiàn),當(dāng)循環(huán)斗式提升機(jī)電流達(dá)到臨界值140A,甚至達(dá)到報(bào)警值150A時(shí),迅速采取以下措施,可有效避免循環(huán)斗式提升機(jī)的壓死。
1、急停入磨皮帶,禁止物料入磨;
2、迅速降低研磨壓力,使物料在磨盤(pán)上暫時(shí)形成較厚的料層,使進(jìn)行外循環(huán)斗式提升機(jī)的物料銳減;
3、適當(dāng)降低選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,使磨內(nèi)細(xì)粉盡快排出磨外(選粉機(jī)轉(zhuǎn)速不宜過(guò)低,以防生料細(xì)度過(guò)粗);
4、當(dāng)循環(huán)斗式提升機(jī)電流有下降趨勢(shì),并降至140A左右時(shí),可以減少料量至200~300t/h,開(kāi)啟入磨皮帶喂料,調(diào)整磨況至穩(wěn)定狀態(tài),再進(jìn)行正常操作。
斗式提升機(jī)回料多的原因有哪些。苛隙愤\(yùn)行速渡過(guò)快斗式提升機(jī)晉升不合的物料,料斗運(yùn)行的速度有別:一般晉升干燥的粉料和粒料時(shí),速度約為1~2m/s;晉升塊狀物料時(shí),速度為0.4~0.6m/s;晉升潮濕的粉料和粒料時(shí),速度為0.6~0.8m/s。速渡過(guò)大,卸料提前,造成回料。
看完小編帶來(lái)的這篇文章,相信大家了解了在生料立磨循環(huán)應(yīng)用中斗式提升機(jī)如何減少故障的方法。我們?nèi)绻嵌肥教嵘龣C(jī)的操作人員,當(dāng)利用斗式提升機(jī)進(jìn)行物料輸送的時(shí)候,假如發(fā)現(xiàn)類似問(wèn)題,就要及時(shí)停止機(jī)器的運(yùn)行,通過(guò)上述方法進(jìn)行問(wèn)題排除,希望這篇文章能夠幫到大家。